近日,山西建龍能源中心通過重啟蒸汽加熱器,實現(xiàn)年節(jié)約電費超200萬元的突破性成果,不僅破解了非供暖季低壓蒸汽富余的“甜蜜煩惱”,更以“電改汽”的創(chuàng)新思路為行業(yè)節(jié)能降耗提供了新范本——這場看似簡單的設備改造,究竟藏著多少技術巧思與管理智慧?
“廠區(qū)低壓蒸汽富余期,為何不用來替代電加熱?”7月下旬,山西建龍能源中心廠長楊建東在現(xiàn)場檢查時,依據(jù)制氧機組的實際配備情況,提出了蒸汽替代電的構想,成為撬動節(jié)能改造的關鍵支點。
此前,制氧機組分子篩再生階段完全依賴電加熱器,而蒸汽加熱器雖已安裝卻因蒸汽量不足長期“沉睡”。面對“蒸汽有余而電耗高企”的矛盾,山西建龍迅速組建技術攻堅組,對3套機組(2#30000Nm3/h、3#15000Nm3/h、4#15000Nm3/h)的蒸汽加熱器展開“體檢式”排查
“蒸汽管道腐蝕嚴重,閥門卡得像生銹的鎖!”山西建龍能源中心檢修班長景文軍回憶改造初期場景時仍眉頭緊鎖。面對管道老化、信號丟失等多項隱患,團隊在37℃高溫下連續(xù)作戰(zhàn)。焊接新增蒸汽閥門時,焊花在焊工擎起的防護面罩上濺出點點星痕;鋪設20米疏水管道時,員工伏在滾燙的地面上逐段測試坡度;電儀人員更是在控制柜前反復調試參數(shù),與操作人員密切溝通,確定最優(yōu)信號匹配方案……經(jīng)過5天“白加黑”模式的攻堅,3套蒸汽加熱器終于通過保壓試漏測試,污氮氣出口露點穩(wěn)定在-60℃的合格線。
“看,電加熱器功率表指針終于降下來了!”隨著操作員按下啟動鍵,蒸汽與污氮氣在加熱器內平穩(wěn)熱交換,污氮氣溫度從24℃上升至100℃后再進入電加熱器加熱,顯著降低了電加熱器電耗。改造后,3套機組共停運5組固定電加熱單元(2#30000Nm3/h機組1組,3#、4#15000Nm3/h機組各2組)。經(jīng)過半個月的運行觀察,分子篩再生效果良好,各項指標正常。
據(jù)電耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計,3套機組分子篩日平均耗電量較蒸汽加熱器投運前減少了12400kWh。按年運行330天計算,僅電費一項就可節(jié)省超200萬元!山西建龍氣體工程師劉晉生算完經(jīng)濟賬又算環(huán)保賬:“這相當于每年減少燃燒600噸標準煤!二氧化碳減排量相當于種植11萬棵楊樹!”
從“閑置蒸汽”到“節(jié)能利器”,這場改造不僅是一次設備技術的升級,更是山西建龍追求極致能效的縮影。未來,該公司將把節(jié)能觸角延伸至生產(chǎn)的每個環(huán)節(jié),讓每一度電、每一噸汽都迸發(fā)綠色價值!
來源丨山西建龍
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